一份支出,一份收成,看着面前玲琅满主张创新成就,韩家湾煤炭公司综掘队干部职工别提有多欣喜,这些成就全数出自“本土造作”。
今年以来,综掘队以全员“双创”为突破口,加快“创新型区队”建设。截止目前,区队累计产生创新项目50余项,其中6项荣获国度实用新型专利。
创新让安全“给力”
214203辅运顺槽属于半煤岩巷,使用掘锚一体机过程中粉尘较大,能见度低,拥有肯定的安全风险。为此,公司组织装置了矿用湿式除尘风机,可未能达到预期成效。
该队创客幼组结合现场现实,对湿式除尘风机进行刷新,增大吸风口的洗尘量,强化空气中粉尘与水雾颗粒矛盾,有效提升了粉尘过滤成效。“此刻的作面煤尘少了,能见度提高了,别提各人有多欣喜了。”作业现场,班长杨飞开心地说。
在支护期间,传统锚杆搅拌器只合用于助部底部支护,在支护顶部锚杆时,支护人员必要站立在平台上作业,但登高作业存在肯定的安全风险。
支护工高帅提出,在原有的搅拌器上,焊接上拔除六棱钻杆,再使用气着手持式转折微风动锚杆钻机共同作业。不只能够削减作业流程、节约支护功夫、提升工作效能,同时还预防了登高作业带来的风险。
创新让效能“翻倍”
掘锚一体机与支护同步进行时,由于掘锚机周围空间狭幼、机身复杂,在支护期间上网,时时出现网片拉、挂、扯等景象,影响掘进速度。
创客郭彦斌建议,将6分钢管加工成3.5米长,两端造作成倒角,预防挂网片,在两端距离1米处加工底座,与一时支护架衔接,并对一时支护左右架别离固定。这样上网片时,由一名支护工向上拉到网片架上。
经过不休改进,利用钢管滑动道理,预防了上网时网片与掘锚机机身拉、挂、扯等景象,不仅削减了人为投入,更有效提升了掘进速度。
出产期间时时必要延长皮带机尾,作业中可能呈显欷带中心线偏移,导致皮带跑偏,必要破费大量功夫调整H架及托辊,不只耗费人力,还影响了安全出产。区队创客幼组设计了自动调正皮带装置,皮带转至任何一侧,防跑偏装置将带头轴承旋转向另一侧靠近。
这个创新可把皮带检建工曹航乐坏了,不仅减轻了皮带检建工作量,缩短了皮带调试功夫,还给安全出产营造了有利前提。
创新让人才“冒尖”
出产期间,验收员发现锚杆转载机料斗的容量有限,在现实出产过程中出现;⒖肥跋,掘锚一体机一运不能在第一功夫终场,出现堆煤洒煤等景象。
班长翟马超建议,使用20mm钢板萦绕着料斗加高300mm,增大存料空间。这样一来,有效地预防了堆煤、洒煤等景象,卡矸石也能第一功夫处置。不仅节俭了功夫,同时预防了频仍启;斐傻目魉。
两年功夫,通过创客平台,翟马超累计为区队创造效益100余万元,不仅给区队造就两名杰出的煤机司机,同时幼我荣获公司“工匠”称号。
冯兵兵,是综掘队机电工长,平时最爱干的工作就是搞一些幼发现、幼创新。皮带工郭云哥反映电缆悬挂跟机晃悠,导致电缆磨损,这让他很伤脑筋。
冯兵兵设计了电缆拖缆装置,并在装置凹槽处铺上一层皮带,预防了电缆在移送时出现磨损和刮伤,同时还大大减轻了劳动力。几年来,冯兵兵共参加了20余项技术创新和幼改幼革,2022年11月,他荣获“全国煤炭行业技术大家”荣誉称号。(孙雨恒)